氨水粗蒸馏塔的工艺缺陷及改进
哈尔滨气化厂回收车间氨水粗蒸馏塔是回收含氨的蒸馏装置。随着生产周期的加长,原氨水粗蒸
馏塔的不足之处也逐渐显露出来,即生产能力降低,
塔板易堵塞,塔内易液泛。更重要的是不能满足生
化废水改造项目的要求,达不到国家环保排放指标。
经工艺改进,这个问题得到了很好地解决。
1 原工艺
1.1 工艺流程(见图1)
回收轻组分
浓氨水
废水
1.氨水粗蒸馏塔K02 2.冷凝器C5 3.分凝器c9 4.再沸器
图1 原工艺流程
含氨废水送到氨水粗蒸馏塔K02,此塔通过强
制循环蒸发器W4用0.8MPa的蒸汽加热。溶解在
稀酚水中的残余溶剂在塔顶经冷凝器c5冷却并回
收。氨被侧汽提器汽提出来,经分凝器C9冷凝产
收稿日期:2005—01—07
作者简介:丁云丽(1970一),女,中专,助理.L程师,黑龙江哈尔滨
人,主要从事PKM鲁齐加压气化回收技术工作。
出浓氨水。处理过的稀酚水从塔釜排出并送到生化
处理装置。
1.2 工艺缺陷
(1)装置随着生产周期的加长,生产能力降低。
进料废水处理量只能限在70t·h~,而稀酚水中游离
氨的含量在300rag·L 左右。由于原料酚水中含有
粉尘、焦油等杂质,原浮阀塔塔板易堵塞。处理量超
过70t·h 时,塔内易产生液泛现象,塔内的液体易
从侧汽提中流出,大大降低了蒸馏塔的工作效率及
操作弹性。
(2)氨蒸馏塔循环加热器W4(两只)易堵塞,热
效率降低,造成生产周期缩短。
2 工艺改进
(1)将K02塔提馏段保持原塔板数不变,板间距
不变,仅将原有浮阀塔板更换为斜孔塔板,以满足处
理量和防堵的要求。
(2)为满足塔釜氨含量降低的要求,在原塔后串
接一深拔塔KO2B。该塔塔径为2000mm,塔板数为
20层。原塔提馏段的液相采出作为深拔塔的进料,
深拔塔的气相采出作为原塔提馏段的热源。
(3)原塔再沸器废弃,新增加3台换热面积较大
的再沸器供深拔塔使用,采用“两开一备”的运行方
式。
(4)新增加两台液体输送泵P4B,扬程40m。
改进工艺流程见图2。
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