小水 发表于 2013-5-8 16:01:57

加热炉设计总结.pdf

1 概述
管式加热炉是炼油生产装置的主要设备之一,又是炼油生产装置的耗能大户,同
时还是炼油生产装置对环境产生污染的主要污染源。提高管式加热炉热效率,减少炼
油生产装置加热炉燃料耗量,对于落实党中央和国务院“节能减排”政策以及提高炼
油企业经济效益都有一定意义。为了推动各企业炼油加热炉节能工作,中国石油化工
股份公司炼油事业部决定:采用国内领先技术进行集成,建设炼油样板炉。
常减装置是炼油企业处理量最大,管式工艺加热炉燃料耗量最多的炼油装置。提
高加热炉热效率,减少燃料耗量对于降低常减压装置及其全炼油厂的能耗有着重要意
义。上海高桥分司800×104t/a 常减压装置是国内最大的常减压装置之一;常压炉为
双室立管箱式炉,是国内外大型常压炉代表炉型。中国石油化工股份公司炼油事业部
决定:通过采用国内领先水平的新技术、新设备、新材料进行技术改造,把上海高桥
分司800×104t/a 常压炉建成“中国石油化工股份公司炼油样板炉”之一。
受中国石油化工股份公司炼油事业部委托,中国石化集团洛阳石油化工工程公司
完成了上海高桥分司800×104t/a 常压炉技术改造既中国石油化工股份公司炼油样板
加热炉(高桥)建设施工图设计。初步设计于2007 年5 月9 日通过中国石油化工股
份公司炼油事业部组织的专家审查。施工图设计于2007 年7 月26 日通过中国石油化
工股份公司炼油事业部组织的专家审查。2007 年8 月26 日向上海高桥分公司提交了
全部施工设计图纸和设计技术文件。
中国石油化工股份公司炼油样板加热炉(高桥)设计创新点如下:
(1)热效率≧92%,突破了我国大型炼油加热炉设计热效率≧90%。
(3)燃烧供风量采用了O2/CO 串级调节控制技术,实现了燃烧供风量以热效率
寻优调节控制。克服了目前普遍采用的燃烧供风量以烟气中O2 含量寻优调节控制技
术存在的缺陷。
(4)采用了以相关的压力、流量、温度、烟气中的02、CO、NOx、SOx 作为检
测和控制对象,设定多项控制策略,动态优选和最优参数组合,使加热炉实现高效、
低污染运行全新的加热炉自动控制系统。克服了目前普遍采用的炼油加热炉控制技术
存在的缺陷。提高了调节和控制自动化水平,为炼油加热炉长周期、安全、平稳、高
效运行提供了保障。
(5)在辐射室顶部和空气预热器烟气出口设置了O2、CO、NOx 和SOx 含量在
线分析仪,可对样板炉整个运行周期的排烟中O2、CO、SOx 和NOx 含量实施在线检
测。可使操作工或管理者随时了解或掌握样板炉的燃烧状况,热效率和环保指标。也
使用户有了评价燃烧器真实技术水平的手段,为检验燃烧器长期实际使用效果创造了
条件。
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(6)声波吹灰器和激波吹灰器联合设置。既利用了声波吹灰器用于高温段具有
良好的吹灰效果,经济性较好的优点;又利用了激波吹灰器吹灰能量较大,用于低温
段具有良好的吹灰效果的优点。
2 上海高桥分公司800×104t/a 常压加热炉现状及存在问题
2.1 上海高桥分公司800×104t/a 常压炉的概况
(1)上海高桥分公司800×104t/a 常减压装置于2002 年8 月份正式投产。常压
炉为双室立管箱式炉,是国内外大型常压炉代表炉型。设计负荷58.1MW,设计热效
率89%。
(2)辐射室设有240 根炉管(168×8×13500,8 管程),传热面积1709m2。
(3)对流室设有152 根炉管,其中遮蔽管16 根(168×8×19500),钉头管136
根(168×8×19500),总传热面积( 光管):1566.95 m2。
(4)设有26 台油气联合燃烧器。
(5) 与减压炉共用一套余热回收器(热油—空气预热器和热管空气预热器)。
(6) 辐射室采用陶纤喷涂衬里。
(7) 鼓风和引风机带有变频调节器。
2.2 上海高桥分公司800×104t/a 常压炉目前存在的主要问题
经过对上海高桥分公司800×104t/a 常压炉进行了全面实地考查和改造前标定测
试,上海高桥分公司800×104t/a 常压炉目前存在的主要问题如下:
辐射室陶纤衬里多处脱落(面积约200m2),衬里脱落处外壁温度高达360℃以上
(采取衬里脱落处外壁喷水,后带病运行);其余炉体外壁温度80℃—90℃,散热损失
偏大。
排烟中氧含量/鼓风和引风机变频调节—燃烧供风量控制系统没有正常投用,燃烧
供风量调节仍靠操作工凭经验调节。
26 台油气联合燃烧器,以瓦斯为燃料时过剩空气系数α≦ 1.2,用液体燃料时过
剩空气系数α≦1.25,与国际先进水平相比存在一定的差距。
10 台SM-40 型声波吹灰器噪声大,夜间吹灰,影响周边居民休息。
排烟氧含量4.95%,排烟温度187℃,热效率87.5%,与国内外同等热负荷加热
炉相比,热效率偏低。
烟气余热回收系统中的热油—空气预热器因存在问题已经停止使用。

yo730060 发表于 2013-7-17 07:59:55

很好的资料,谢谢!

动力火车 发表于 2022-3-21 11:57:51

谢谢楼主分享
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